Федеральный проект «Производительность труда» направлен на формирование единой экосистемы, которая позволит предприятиям–участникам свести производственные издержки к минимуму и значительно повысить производительно труда. Участие в федеральном проекте бесплатно для предприятий.
Стимулирование
роста эффективности предприятий
экспертного и кадрового потенциала предприятий
Развитие
Устранение
административных барьеров повышения производительности труда
Бесплатные услуги, которые доступны в рамках проекта «Производительность труда»
Наши специалисты помогут вам внедрить лучшие практики бережливого производства иоптимизировать рабочие процессы длядостижения максимальных результатов.
Повышение эффективности процессов и внедрение бережливых технологий
Тренинг дает участникам понимание собственного вклада, опыт работы в команде, владение инструментами бережливого производства и мотивацию к внедрению этих инструментов на собственном рабочем месте.
Миссия компании – повышение качества товаров иуслуг ирост конкурентоспособности российской экономики путем создания культуры высокой производительности иэффективности труда
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга
Кто может принять участие бесплатно
01
Выручка предприятия от 400 млн рублей.
Отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, туризм (выручка от 180 млн.), ресурсоснабжающие организации.
02
03
Наличие потенциала повышение производительности труда не менее 10%.
Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не более 50%.
04
05
Применение общего налогового режима.
вы можете воспользоваться услугами Регионального центра компетенций на коммерческой основе
Как мы достигли роста на 64%: оптимизация работы оборудования в производстве лент
ООО «ПП АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Увеличение производительности работы разрезного участка на 64% за счет снижение времени переналадки оборудования. Повышение выработки (полотен на человека в смену) основной линии изготовления узких лент на 49,4%. Повышение эффективности работы ключевого оборудования на 171,4 %. Для достижения такого результата были проведены следующие мероприятия: 1. Оптимизация времени переналадки разрезных станков с применением принципов SMED; 2. Балансировка процесса склеивания изделий с применением Стандартизированной работы; 3. Изменение мест размещения прессов для операции «прессовка полотен» с последующим исключением незагруженного оборудования из операции; 4. Балансировка работы операторов основной линии. В результате предприятие обеспечило увеличение выработки продукции на 63%, а также снизило время протекания процесса на 36,8%.
94% быстрее: как мы изменили подход к реагированию на неисправности
ООО «КриоГаз Северо-Запад»
Сокращение времени реагирования на возникновение неисправности с 480 минут до 30 минут (на 94 %). Для достижения такого результата были проведены следующие мероприятия: 1. Оптимизация процесса контроля воздухоразделительной установки КдКжАрж-1,5/3,5; 2. Сокращение потерь жидкой криогенной продукции при отгрузке; 3. Сокращение протяженности перемещения при оформлении документации на отгружаемую продукцию на 71,2% 4. Сокращение времени перемещения при оформлении документации на отгружаемую продукцию на 87,2% . В результате предприятие обеспечило увеличение выработки продукции на 11%, а также снизило время протекания процесса на 10%.
Регенерирующая сыворотка: история роста производительности на 165%
ООО «ЛЕВРАНА» г. Санкт-Петербург
Увеличение выработки продукции на одного оператора с 689 до 1998 в смену. Высвобождение 6 операторов из 10 на участке. Для достижения такого результата были проведены следующие мероприятия: 1. Провели расстановку рабочих мест на предприятии. Исключили транспортировку продукции между этажами. Перемещения сократились с 2117 метров до 1573 метров (на 26%). 2. Изготовили подающие и принимающие столы для операторов на линии для исключения перекладывания продукции в ящик для передачи между операциями. 3. Организовали изготовление продукции по принципу потока единичных изделий для на участке розлива. Провели стандартизированную работу. Провели балансировку рабочих мест с учетом новой расстановки. Позволило увеличить выпуск продукции в 2,8 раза. 4. Установили термопринтеры для подготовки маршрутных листов. Операцию подготовки передали в распоряжение мастеру. Время подготовки сократилось с 56 до 34 мин. (на 40%) 5. Разработали стандарты для оператора линии этикеровки. Время заправки ленты сократилось с 21 до 15 мин (на 20%) В результате предприятие обеспечило увеличение выработки продукции на 165%, а также снизило время протекания процесса на 59%.
Оптимизация процесса капитального ремонта троллейбуса
СПб ГУП «Горэлектротранс» г. Санкт-Петербург.
Экономический эффект от реализации пилотного проекта составил более 1,5 млн. рублей. Для достижения такого результата были проведены следующие мероприятия: 1. Проведена стандартизированная работа, выявлены и сокращены потери, в результате проделанной работы созданы рабочие инструкции для электриков-слесарей (СОП-стандартные операционные процедуры). Сокращение ожиданий (по причинам не связанным с доставкой комплектующих) с 78 минут до 0, на 100%. 2. Организованы рабочие места по системе 5С. На основании лучшей практики взятой с сайта Производительность.рф, разработан чек-лист для стандартизации работы (в него вписывается необходимый для работы крепёж и материалы для получения на складе). Снижение расстояния перемещений с 5680 метров до 4270, на 24,8%. 3. Проведение АВС-анализа на внутреннем складе и внедрение системы адресного хранения крепежа и материалов с определением неснижаемого остатка. Снижение времени на поиск крепежа и материалов на внутреннем складе с 30 минут до 12 минут, на 60%. В результате предприятие обеспечило увеличение выработки продукции на 11%, а также снизило время протекания процесса на 13%.
Полмиллиона к эффективности: оптимизация процесса изготовления пластиковых колодцев
ООО «Икапласт» г. Санкт-Петербург
Экономический эффект от реализации проекта составил 550 584 руб. Для достижения такого результата были проведены следующие мероприятия: 1. Перенос установки ступеней на ротоформовочный участок, мониторинг запасов деталей и актуализация необходимого запаса, детальная проработка заказа менеджерами и передача информации в отдел планирования позволил сократить время изготовления колодца на 10% с 298 до 260 минут. 2. Устранение лишних перемещений за инструментами и материалами. Снижение расстояния перемещения продукции на 763 м, с 953 до 190, на 80%. 3. Передача вспомогательных операций (сменное обеспечение, перед началом работ материалом и инструментом) мастеру, повысило выработку на 17%. В результате предприятие обеспечило увеличение выработки продукции на 17%, а также снизило время протекания процесса на 10%.